HEAT-1X

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2022. május 9-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 2 szerkesztést igényelnek .
HEAT-1X

A HEAT-1X hordozórakéta felbocsátása
Általános információ
Ország  Dánia
Célja gyorsító
Fejlesztő Koppenhágai Suborbitals
Gyártó dánok
Főbb jellemzők
Lépések száma egy
Hossz (MS-vel) 9 méter
Átmérő 64 cm
kezdősúly másfél tonna
Indítási előzmények
Állapot fejlődés
Indítási helyek offshore platform
Indítások száma  
 • sikeres 0
 • sikertelen egy
Első indítás 2011. június 3

A HEAT-1X  egy egyfokozatú dán hordozórakéta, amelyet magánszemélyes űrrepülésre terveztek. A rakéta rakománya Tycho Brahe szuborbitális kapszula . A fejlesztő a Copenhagen Suborbitals .

Rakétatervezés

A rakéta első (és egyetlen) fokozata egy tetejére szerelt folyékony oxigéntartályból és egy hengeres szilárd hajtóanyagú rakétamotorból áll, amely nagy mennyiségű kikeményedett poliuretánt használ üzemanyagként . A folyékony oxigén kiszorítását sűrített hélium végzi . A motor működése a földről parancsra vezérelhető az oxigénszelep elzárásával.

A rakétatest közönséges szerkezeti acélból, a folyékony oxigéntartály AISI 304 rozsdamentes acélból készült.

A statikus nyomásfokozó motortesztek listája

Dátum motor típus Oxidálószerként használják Üzemanyagként:
2008-10-19 XLR-2 LN2O Epoxi gyantával
2008-11-16 XLR-2 LN2O Epoxi gyantával
2009-02-07 XLR-2 LN2O Epoxi gyantával
2009-03-08 HATV LN2O Epoxi gyantával
2009-06-14 HATV LN2O Epoxi gyantával
2009-08-07 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-04 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-05 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-05 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-11 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-11 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-09-20 BabyHEAT LOX Paraffin
2009-10-17 HATV LOX Paraffin
2009-12-13 HATV LOX Paraffin
2010-02-28 HEAT-1X LOX Paraffin [1]
2010-03-05 HATV LOX
2010-03-20 HATV LOX poliuretán
2010-05-16 HEAT-1XP LOX poliuretán

Indítási hiba 2011. június 3.

A 2010. szeptember 5-i első sikertelen kilövési kísérlet után, amikor az oxigénszelep fűtése meghiúsult, a második (a hordozórakéta esetében) részben sikeresnek bizonyult: a rakéta túllépte a hangsebességet, és 2000-es magasságba emelkedett. 2,8 km-re, ami után a függőlegestől való megengedhetetlen eltérés miatt a repülés 21. másodpercére a földről parancsra leállították a motort. A rakéta és a kapszula ejtőernyői csak részben nyíltak ki. A rakéta az indítóhelytől 3,5 km-re a Balti-tengerbe zuhant, a kifröccsenés során a túlterhelés 26 G volt.

Lásd még

Jegyzetek

  1. videó . Letöltve 2017. október 2. Az eredetiből archiválva : 2015. december 2..